第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第1页共6页洗煤厂技术改造可行性报告时间:2010-4-214:13:55一、洗煤厂情况*集团*分公司洗煤厂是*两国以补偿贸易合作建设的矿井型洗煤厂,1986年开工,1989年投产,设计年入洗能力180万吨,入洗本矿和集团公司内团柏矿井原煤,生产工艺采用跳汰—重介—浮选联合工艺,尾煤压滤回收,主要生产8--11级1/3焦煤和肥煤。洗煤厂储装运系统包括外矿调入煤回煤场和2万吨的储煤场,入洗煤仓有3个,每仓容量1200吨,用于各矿层原煤的分离和配煤入洗。精煤仓有6个,仓容6300吨(1#仓800吨,其余各仓1100吨),呈南北方向一字排开,1#----4#仓贯通相连,双系统在铁路专用线3道、4道装车外运,5#、6#仓相连与中煤仓合用装车系统在1道装车外运。投产,各矿点煤层地质条件、生产能力的煤炭市场多煤种、多品种和铁路不均衡突击性外运的多元。原储装运系统暴露出许多问题和不足,主要在:1、原煤场储存能力不足。各矿点煤层地质条件的,本矿井生产能力萎缩,年生产能力仅为50---60万吨,其余入洗原煤均从外矿点调入且调入点多,各矿点原煤性质各异、第2页共6页第1页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第2页共6页煤种不,需分存、分选、配洗。而洗煤厂生产的情况下,外调煤每天调运量在3000吨左右,有两个矿点,而外调煤储煤场1个,面积约2000m2、储量约8000吨,很难既要分离原煤又要调运量的需要。2、分储配煤能力不足。入洗原煤来源点多、多变,各矿层原煤性质差异,煤种不,分选密度差异大,配煤入洗的比例随机,一产品质量波动和分选,另一损失精煤产率和效益,,要求各矿层原煤有的分离、分储、分运,配洗的均质化、按比例配洗的能力。而洗煤厂2个储煤场即1个113外调煤场、1个筛分破碎后的228储煤场和3个配煤仓,只能3种原煤的少量配洗要求,是外调煤场,只能单种煤配入,来源多而的原煤配洗需要。3、配煤手段不,自动化低。产品质量和最大产率,最佳效益,10#高硫煤的入洗,要配灰,更主要的还要配硫与煤种。各矿原煤按比例均质化入洗,而原设计配煤仓下配煤系统是靠给煤机人工调节配煤,人为因素大,自动化程度低,比例要求的原煤配洗要求。4、精煤仓储和配装能力不足,现有6个精煤仓储量为6300吨每个仓有1100吨(1#仓800吨),2个主导产品配列就需6个仓,其它产品没有仓位,挤占外运,往往某品种库满,需装车的品种不足,加班生产,成本费用,给管理上带来不便,经常因车等煤坐失外运良机。精煤5#、6#同1#--4#仓同用,与中煤装共用装车系统,,精煤6个仓同线装车,是两点装车,装车长,多品种配装。精煤仓下GZ—8Q型给煤机和DT1000—50/650型推拉杆运行不,事故率高,装车。5、配套环节能力不匹配。原煤仓着蓬仓贴壁,无法放煤,到入洗原煤的均匀给入及生产的连续。精煤脱水系统不,洗精煤水分高,包括浮精和第3页共6页第2页共6页编号:时间:2021年x月x日书山有路勤为径,学海无涯苦作舟页码:第3页共6页跳汰精煤,用户7%的要求,浮精水分也蓬仓贴壁,装车。矸石线运输能力不配套。生产中原煤性质与原设计出入,矸石含量,设计矸石小时排矸量76吨,而排矸量达120---160吨,矸石仓容仅有140吨,每班生产约有80---120吨的矸石落地,小时排矸能力不足、生产,使洗煤厂整体设备最佳效能,小时入洗能力一直达产,进而到小时配煤量。,储装运系统的问题与不足,为生产及外运的需求,有必要对储装运系统改造。二、改造1、改造原则a、生产和精煤产率,最大效益。b、投资省,见效快,不生产。c、简单、灵活,设备选型先进、。d、改造分期分步实施,。2、改造⑴、增建101回煤系统和10#煤储煤场在原113煤场南侧平整煤场2500平方,可原煤储量1万吨;并增建一条60米长的回煤暗道,两个受煤坑,安装1米的皮带运输机一部,K3给煤机2台及给通风排水设施,该系统与原煤201、202系统联接,了回煤能力;在原煤202皮带中部,走廊中间支承点2米处,增设临时卸煤点。以高硫煤仓库满时高硫煤落地,不井下高硫煤的生产,在高硫煤不多时也可储存其它外调煤,了外调煤的储存量。⑵、原煤仓下自动配煤系统原煤...