基建检查存在问题整改方案b4标质检站检查存在问题整改计划一、存在的主要问题(一)桥梁方面:1.龙义大桥。高墩施工未搭楼梯;盖梁作业平台未铺设过道板;有的钢筋无支垫、覆盖;配电箱无门。2.万坑分离钢筋加工场。部分钢筋、钢筋笼无支垫、覆盖,锈蚀较严重。3.桥梁梁板钢筋保护层检测合格率为50%;桥梁墩柱钢筋保护层检测合格率为37.9%。整改措施。高墩施工搭设楼梯,盖梁作业平台铺设过道板,钢筋摆放做到下垫上盖,加强安全意识改进配电箱。加强钢筋安装过程中的质检频率,确保钢筋保护层厚度。整改时间。5-7个工作日内完成。4.预制场:梁板预应力孔道孔口无防水包封措施;梁底预埋钢板为普通钢板;空心板n13钢筋为u形,与设计不符;箱梁顶板负弯矩槽处纵向分布筋仅一端预留一层钢筋头,一端2层纵向钢筋均未预留钢筋头;部分箱梁顶板n22钢筋纵向间距为70-80cm,设计为40cm;梁板养生仅覆盖顶板;整改措施。预应力孔道进行封包处理,梁底钢板进行涂防锈漆处理;空心板n13钢筋按图纸要求进行加工;加工梳形板使箱梁顶板负弯矩槽纵向钢筋按设计要求预留;加强钢筋安装过程中的质检频率,严格按照图纸施工。梁板顶板进行覆盖养生,腹板采用喷淋养护。整改时间。1-3个工作日内整改完成。5.砼拌和站:砼外加剂未搭棚;9.5-19碎石含较多9.5以下粒径石料;4.75-9.5碎石石粉含量较多。整改措施:砼外加剂进行搭棚遮盖,料场里面不合格的料进行清仓换料处理。整改时间:7-10天左右6.钢筋笼制作主筋搭接焊焊缝不饱满,焊渣未敲除;部分钢筋支垫覆盖不到位。第1页共3页整改措施:加强钢筋焊接,做好下垫上盖整改时间:已在整改,3天左右(二)路基方面:1.k89+250处路基已填至93区第12层,层厚为:20cm,第11层层厚为40cm,第10层层厚为60cm,第10层压实度为86.5%,不满足设计要求。整改措施:k89+250处路基采用32t重型压路机进行碾压直至压实度合格。整改时间:7天左右。(三)人员方面:1.基本情况。合同承诺18人,实际点到11人,变更3人,未办理变更手续。2.合同承诺人员中有8人未实际到位。3.检查时人员未提供原件审核,其资质符合性无法认定。整改措施:完善变更手续整改时间:7-10天(五)质保资料方面:1.施工组织设计不完善。一是承包人审批程序不到位,无编制、审核、审批人员签名;二是内容不完整,如,无路基施工重型压路机补强方案,无劳动力、原材料进场及使用计划,无资金流量计划;三是部分内容未根据本项目合同文件和设计图纸编写,如箱梁预应力张拉施工条件与设计图纸不相符;三是项目经理部机构设置不符合《XX省高速公路项目标准化管路指南》的要求;四是方案不完善,如施工现场临时用电方案中无用电总负荷计算,主要机械表中无32t以上重型压路机,应急救援方案中无救援人员、救援设备和救援路线等内容。2.路基单位工程施工方案不完善。方案中挖方、低填浅挖路床压实度标准为95%,不符合现行《公路路基施工技术规范》(jtgf10-2006)的要求;方案中无重型压路机补强方案。3.无环保方案。4.质量管理制度不健全,无技术交底、质量事故调查处理等制度。5.技术交底工作不到位,只有总工对全体人员的交底,未第2页共3页落实层层交底。6.批复的质量管理制度中无质量检查机构、质检人员的组成、质量检查程序和实施细则等内容。7.未按招标文件要求编制施工环保措施计划。8.未提供工程质量责任登记表。9.路基填筑试验段开展不规范。一是未按批复的试验段施工方案分三层进行93、94、96区试验,仅对93区进行了试验段施工;二是成果总结报告内容不完善,无每层填前含水量数据,无压实度和碾压遍数关系的统计分析,总结参数中无碾压时含水量允许偏差。10.未按项目办下发的《台背回填施工作业指导书》的要求制定台背回填预案。11.首件工程总结报告内容不符合项目办“首件工程认可制”的要求,无首件工程经验和教训的分析总结。12.未制定管理标准化活动实施方案。13.桥梁桩位放样记录表中无合同承诺的测量工程师签名。14.工程档案管理不符合要求。一是未按照《XX省公路建设项目文件材料立卷归档管理办法》的要求建立文件材料收集归档制度和预立卷制度,未及时对工程档案分类立卷整理;...