生产装置重大泄漏事故原因分析及灾害后果模拟计算1、泄漏事故原因统计分析根据建国以来化工系统所发生的59起重大及典型泄漏事故的实际情况,从五方面对事故原因进行了分类,见表1。表1重大及典型泄漏事故原因分类泄漏原因工艺技术设备、材料本身原因人为因素外来因素其他事故次数6232262百分比(%)10.1738.9837.2910.173.39(1)工艺技术工艺路线设计不合理,操作中关键参数控制要求不严格。(2)设备、材料本身原因设备本身缺陷,材料及安装质量未达到标准要求;生产、制造过程中不按照有关规定进行;材料选择不符合标准。(3)人为因素违章操作、误操作、缺少必要的安全生产和岗位技能知识;工作责任心不强。(4)外来因素外来物体的打击、碰撞。(5)其他因素不属于以上四种原因之一。从以上统计可以看出,泄漏事故的发生主要是因为设备等产品的质量不过关,职工不按操作规程进行操作和安全生产意识不强等主要原因造成的。针对这些原因,企业应加强产品质量的检查和验收,积极开展安全生产及岗位操作技能教育,真正做到岗前培训,持证上岗。2、典型事故案例分析本节通过列举案例,分析类似事故,找出可能造成系统故障、物质损失和人员伤害的危险因素,防患于未然。【案例一】1000m3气柜爆炸发生日期:1979年7月9日发生单元:河北省大城化肥厂经济损失:14万元(1)事故经过:7月9日中午12时许,全厂断电,造气停车。当时造气工段1号炉正作吹风,2号炉作下吹,气柜存半水煤气400m3。停车前作最后一次半水煤气分析成分合格。此时发现1号煤气炉有倒气现象,为防止发生炉口爆炸,于下午2时左右,将气柜出口水封放空阀打开,将气柜内半水煤气放掉,下午4时气柜钟罩已落底。这时操作工又将1号洗气塔放空阀打开,作进一步系统卸压,各工段均处于停车状态,各工段只留下1~2名工人值班,到下午6时55分气柜突然发生爆炸。气柜周边撕裂,顶盖升至高空约40m,落至距气柜中心14m远处,将围墙砸塌10m多长。气柜爆炸的同时,造气工段2号洗气塔顶盖亦被炸坏,打出33m。没有造成人身伤亡。(2)原因分析:①可燃性气体存在:虽然气柜已放空,气柜钟罩已落底,但钟罩球形顶部尚残存60多M3水煤气,洗气塔及煤气管道中也残存40多M3的半水煤气,在这100M3半水煤气中含有大量的CO与H2可燃性气体;②空气的混入:由于气柜出口水封放空阀与洗气塔放空阀均已打开,使系统与空气连通,当系统内有压力时,半水煤气自系统排向大气,但自9日中午起就连续下大雨,气温下降很快,容器管道内残存的半水煤气温度也明显下降,致使气柜形成负压,由放空阀将空气吸入气柜,酿成爆炸条件。③火源引入:因1号洗气塔排污闸阀密封不严,较长时间的停车使水泄漏较多,水封失去作用,使造气炉与洗气塔、管道、气柜成为连通体,炉体火源引入气柜,引起爆炸。(3)教训:①停车时必须由造气工段长负责检查设备(包括各种阀门)、工艺情况;②放空阀卸压后要及时关闭,避免空气混入;③防止停车后气柜煤气倒回、炉口爆炸,可使气柜进口水封加水和洗气塔、洗气箱水保持溢流。【案例二】违章作业致使1000m3半水煤气柜爆炸发生日期:1977年9月29日发生单位:陕西省西安氮肥厂经济损失:10.4万元(1)事故经过:9月29日零点40分左右,值班调度员按照主管生产领导的指示,向造气车间工长下达开2号炉的命令,并明确指出:“造气开始先放空,待气体合格后方能送入煤气柜”。但操作工严重不负责任,违章作业。在开车前根本不作检查就谎报:“一切正常”。并通知自动机岗位开车。在上、下行煤气阀操纵杆处于错误位置时,进入吹风升温,致使大量空气走短路进入气柜,氧含量由1.0%急剧增至9.0%。在未明情况时又违章作业,从洗气塔底部将不合格气体排空,造成半水煤气倒流,引起洗气塔爆炸和1000m3气柜的连续爆炸事故。气柜螺旋轨道滑轮和钟罩壁轨道损坏,钟罩全部变形,中心管压断,水泥水封槽局部震漏,洗气塔顶盖炸坏,内部填料震掉。(2)原因分析:工作不负责任,忽视安全生产,一再违章作业。上行煤气阀应开未开,下行煤气阀应关未关,致使空气走短路进入气柜。而且不查明情况又处理失误。违章作业,从洗气塔底部放空,造成煤气倒...