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乙炔发生器运行中反应温度超标的控制

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乙炔发生器运转中反应温度超标的控制在乙炔生产过程当中,温度不超标(对于中压乙炔生产工艺而言,温度控制在小于或等于 90℃)是很重要的工艺指标。尤其是在发生工艺中,控制温度不超标是乙炔安全生产过程当中的重要环节之一。北方某市一氧气厂溶解乙炔车间自今年以来,发生器在运转中曾一阶段反应温度出现超标现象,这与安全生产十分不利。一、发生器运转中的数据乙炔发生器是电石进行水解反应的主要设备。从发生器运转中反映出来的数据来看,可以说明反应温度没有把控好:1.开始发生反应时,工作压力在 0.10 MPa 左右;2.反应乙炔用水压力在 0.20 MPa 左右;3.发生器的冷却水循环水压力在 0.10 MPa 及以下;4.在发生反应时开始的 1h~1.5h 之间,反应温度很快上升到 80℃~90℃之间;过 1.5h 之后,在上述指标变化不大的情况下,反应温度很快突破 90℃、96℃、98℃、100℃,个别时候达 110℃,这是非常危险的温度值。即使是实行了排渣、加水的措施之后,也很难很快将反应温度降到 90℃以下。二反应温度超标的原因从现场反映的数据分析,发生器反应温度超标的原因不外乎 2 个方面:其一,循环水冷却效果不好;其二,工艺指标控制不到位。1.发生反应用水压力为 0.2 MPa,可循环水压力却在 0.10 MPa 及以下,由于两者压差在 1 倍以上,这就产生了电石水解放出热量与循环水带走的热量不同步、不匹配,由于热量在发生器内渐渐积蓄,反应温度自然就很快升高,以到出现不易控制的局面。那么为什么循环水压力仅控制在 0.10 MPa 及以下呢?据现场员工反映,若循环水压力调到 0.20 MPa 会出现下述情况:(1)提高循环水压力达标后,截住了洗涤器的冷却循环水,使其从地漏中大量溢出。这说明地漏管径小(仅在 φ75~φ80 之间)。(2)循环水压力达标后,循环水的流速是提高了,但循环水的流量却减少了(仅达管径的 1/2 流量)。2.循环水的蓄水量是影响循环水流量的因素之一。到现场核查后,发现蓄水量还达不到循环水池的 1/2。为什么蓄水量会这样少呢?天气变暖后,充装间冷却乙炔瓶小喷淋开始使用,也是引用的循环水池里的水,这就出现了小喷淋与冷却用的循环水相“争瓶”。另外,自然蒸发和水池渗漏,使循环水池的蓄水量渐渐减少,这就产生了 2 个问题:其一,蓄水量少,会造成循环水泵的效率的浪费,严重地影响循环水的流量;其二,蓄水量少,使冷水变成温水循环,继而又从温水变为热水循环,水温降不下来。经...

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