液氨泄漏事故案例分析一、莘县化肥 XX 公司液氨泄漏事故2002 年 7 月 8 日 2 时 09 分,聊城市莘县化肥 XX 公司发生液氨泄漏事故。这起事故共泄漏液氨约 20.1 吨,造成死亡 13 人,重度中毒 24 人,直接经济损失约 72.62 万元。1、事故经过2002 年 7 月 8 日凌晨 0 点 20 分,一辆个体液氨罐车,在莘县化肥 XX 公司液氨库区灌装场地进行液氨灌装,到凌晨 2 点左右灌装基本结束时,液氨连接导管突然破裂,大量液氨泄漏。驾驶员吩咐押运员立即关闭灌装区西侧约 64m 处的紧急切断阀,自己迅速赶到罐车尾部,对罐车的紧急切断装置实行关闭措施,一边与厂值班人员联系并报警。2 时 9 分,接到报警后,公安、消防等部门与县委、县政府主要领导先后赶到现场,组织事故抢险和群众疏散。同时,企业值班领导组织职工对生产系统紧急停车。4 时 40 分,消防官兵将液氨罐车 2 个制动阀门和 1 个灌装截止阀关闭。抢险搜救工作一直持续到 6 点 30 分。参加抢险搜救的干部、群众和公安、消防干警 500 多名,车辆 32 部,共解救、疏散群众2000 余人。2、事故原因分析经省政府调查组调查初步分析,发生事故的原因有以下四个方面:(1)液相连接导管破裂是造成事故的直接原因初步查明,液相连接导管供货单位是河北省无生产许可证的一家镇办企业。经公安部门侦察鉴定,液相连接导管破裂排除了人为破坏因素。从发生事故前的记录看,液相连接导管的工作压力、温度与使用期限均未超出规定围,是在正常使用条件下发生的破裂,这是造成这起事故的直接原因。(2)液氨罐车上的紧急切断装置失灵是液氨泄漏扩大的主要原因事故发生后,距离氨库西侧约 64m 处的紧急切断阀很快被关闭,防止了液氨储槽中液氨的继续泄漏。虽然驾驶员对罐车上的紧急切断阀实行了紧急切断措施,但由于该装置失灵,致使罐车上液氨倒流泄漏,导致事故的进一步扩大。(3)液氨罐区与周围居民区防护间距不符合规要求,是导致事故伤亡扩大的重要原因根据《小型氨肥厂卫生防护标准》(GB11666-89)和当地气象条件,卫生防护距离要求为 1000m,而实际最近距离不足 25m,远远低于规要求。因此,液氨罐区与周围居民区防护间距不符合规要求,是导致事故伤亡扩大的重要原因。(4)安全管理制度和责任制不落实是发生事故的重要原因① 企业在采购液相连接导管过程中,没有严格执行规章制度,把关不严,致使所购产品为无证厂家生产的产品,给安全生产造成严重隐患...