- 1 - 转子热弯曲故障案例分析: 1、高压给水泵长轴弯曲案例(摩擦热弯曲导致): 故障简介: 该给水泵每次大修后,只能运行 7-20 天,刚大修完时,振动幅度一般在0.04-0.06m m ,运行一段时间后,振动值达到 1.17m m ,轴瓦巴氏合金磨损严重。 故障特点及检查情况: 泵启动后联轴器端轴瓦振动,2h 内从 0.38m m 升至 0.76m m 。最初怀疑是对中不良引起,经重新对中并更换联轴器弹性胶圈后,两端轴瓦振动都降到 0.45m m以下。但运行 4h 后,两端轴瓦振动值又升到 0.7m m 以上。反复调整后,振动问题仍无法消除,而且每次都有随运行时间增加而增大的情况。振动频谱显示振动以工频为主,引起振动的可能原因是:轴弯曲或动不平衡。 将转子组装后进行外观检查,各级口环及导叶套处轴套磨损均在同一相位处,每处宽度 25m m ,共10 处(每级叶轮对应一处),磨损的沟槽深者达 0.8m m以上,磨损处的金属呈受热后的蓝色,磨损弧长约1/2 圆周长度。各段的静口环及导叶套顶部磨损偏轻,底部磨损偏重,测量与其对应的转动部件配合间隙都在1.1m m 以上。转子径向最大跳动值为 0.13m m ,且最大值在 3、7 级轴套处,5、6 级间轴套(轴长中点)径向跳动值为 0.07m m 。 故障分析: 由测量的数据可以知道,泵转子有一定径向跳动存在,转子在冷态情况下动静碰磨也比较小。转子冷态的弯曲,不足以产生运行时的剧烈振动和拆检后观察到的磨损情况。可假设如下:泵在运行的情况下,由于导叶套处轴套的偏磨,轴套局部发热,当产生的热量较大而无法被介质及时带走时,偏磨处发蓝。轴套碰磨与不碰磨处的两侧,由于温度差而产生不一致的热膨胀使轴弯曲,轴弯向原来转子已经碰磨的一侧。这样就出现了碰磨、发热、弯曲、碰磨加剧、轴进一步发热弯曲的恶性循环。这种假设与叶轮口环及导叶套处实际偏磨、发蓝,振动值随时间加大,主要分量为工频的现象相吻合。 解决办法: 减小转子初始弯曲;减小转子动不平衡量,使转子在运行时离心力引起的转子弯曲尽量小;销定轴承座,使运行中转子不变位;提高转子初始中心找正精度;大修时适当修改规程,加大导叶套与导叶挡套之间的间隙,一般取叶轮口环磨损后允许最大间隙的 1.3 倍。对 DG270-140B 高压锅炉给水泵取 1.3m m 。 效果: 加大导叶套与导叶挡套之间的间隙(1.3m m ),不影响泵的压力、流量、效率。增大间隙后,即使由于各种原因造成泵转子轻微摩擦,也只发生在叶...